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      上海滬工閥門(mén)廠(集團(tuán))有限公司

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      滬工閥門(mén)

      上海滬工閥門(mén)廠(集團(tuán))有限公司

      摘要:介紹尿素裝置中幾個(gè)重點(diǎn)高溫、高壓部位調(diào)節(jié)閥在應(yīng)用中經(jīng)常出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,對(duì)故障原因進(jìn)行分析,通過(guò)技術(shù)改造消除故障。

      關(guān)鍵詞尿素裝置;調(diào)節(jié)閥;技術(shù)改造

      中國(guó)石油寧夏石化公司有 2 套大型合成氨裝置和 2 套大型尿素裝置,共有參與控制的自動(dòng)調(diào)節(jié)閥 1200 余臺(tái)。自動(dòng)調(diào)節(jié)閥運(yùn)行是否穩(wěn)定是制約裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素,尤其是尿素裝置高溫、高壓、易結(jié)晶等原因,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥經(jīng)常出現(xiàn)故障,壽命縮短,檢修頻繁,影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。為確保裝置安穩(wěn)運(yùn)行,消除制約長(zhǎng)周期運(yùn)行的瓶頸,結(jié)合工藝狀況和調(diào)節(jié)閥的實(shí)際使用情況進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改造,收到了較好的效果。

      1 一尿素汽提塔液位控制閥

      一化肥尿素裝置汽提塔液位控制閥的應(yīng)用環(huán)境是高溫、大壓差、易結(jié)晶,由于環(huán)境的惡劣導(dǎo)致閥桿易斷裂,填料易泄漏,自裝置投產(chǎn)以來(lái),多次出現(xiàn)故障,引起裝置停車(chē)。通過(guò)對(duì)工藝狀況和調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,認(rèn)為引起故障的主要原因?yàn)椋孩?閥桿懸空太長(zhǎng),當(dāng)閥芯端受到嚴(yán)重的不平衡力時(shí),閥桿易折斷或彎曲;② 導(dǎo)向套配合過(guò)緊,易從填料底部的閥桿與導(dǎo)向套配合部位斷裂;③ 閥腔內(nèi)氣蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,未經(jīng)特殊處理的閥桿、閥芯易被損壞。

      為解決存在的問(wèn)題,采用以下技術(shù)改造:① 制作了一個(gè)由 4 根均勻分布的加強(qiáng)筋為支撐的圓柱體,鑲嵌在閥腔體內(nèi),讓閥芯活動(dòng)范圍限定在圓柱體內(nèi)。② 加粗閥桿,將填料底部的導(dǎo)向金屬套內(nèi)徑擴(kuò)大并加長(zhǎng)。③ 要求閥門(mén)供應(yīng)廠對(duì)閥桿、閥芯進(jìn)行滲氮特殊處理。

      經(jīng)改造后的汽提塔液位控制閥,解決了閥桿易斷的問(wèn)題,閥門(mén)的壽命也由原來(lái)的 2~3 個(gè)月延長(zhǎng)到 2a 多未出現(xiàn)任何故障,直至大檢修時(shí)才更換內(nèi)件,達(dá)到了改造預(yù)期效果,保證了裝置長(zhǎng)周期,降低了檢修成本,提高了效益。

      2 二尿素三通旋塞閥

      二化肥尿素裝置造粒系統(tǒng)有 9 只三通旋塞閥,經(jīng)常因四氟襯套破裂而內(nèi)漏,需停止造粒、更換三通旋塞閥襯套,并對(duì)大顆粒裝置進(jìn)行清床處理。由于介質(zhì)為尿液易結(jié)晶,清床處理難度較大,再加上環(huán)境惡劣,清床時(shí)十分辛苦。為延長(zhǎng)三通旋塞閥使用壽命,減少檢修次數(shù),對(duì)三通旋塞閥使用環(huán)境和內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真分析,認(rèn)為引起四氟襯套破裂內(nèi)漏的主要原因?yàn)椋孩?更換襯套時(shí)對(duì)工件用力不勻易使安裝后的襯套變形,閥芯與襯套不能很好的密封;② 閥門(mén)動(dòng)作過(guò)程中,由于閥芯開(kāi)窗孔部位過(guò)大,易使襯套被割爛損壞,導(dǎo)致閥門(mén)內(nèi)漏;③ 閥體出口管線采用 ø10mm 盤(pán)管伴熱效果不佳,尿液易結(jié)晶,堵塞管道和閥門(mén)。

      針對(duì)以上原因,研究決定進(jìn)行以下技術(shù)改造:① 在檢修時(shí)間滿足的情況下,每次檢修三通旋塞閥時(shí),一定做到將閥門(mén)整體下線,并用 0.4MPa 蒸汽對(duì)閥體加熱進(jìn)行襯套更換,在更換襯套時(shí)用自制的龍門(mén)架在閥體上面用千斤頂勻速加壓安裝,保證更換后的襯套均勻完好。② 將閥芯原來(lái)設(shè)計(jì)的開(kāi)孔窗口改為多孔網(wǎng)眼狀,避免閥芯轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)襯套被割裂。閥芯改造前后結(jié)構(gòu)形狀如圖 2。③ 將閥體后管線由原來(lái)的 ø10mm 盤(pán)管伴熱改為夾套伴熱,提高伴熱效果。改造后的夾套伴熱結(jié)構(gòu)如圖 3。

      閥芯改造前后結(jié)構(gòu)形狀示意圖(圖 2)
      圖 2 閥芯改造前后結(jié)構(gòu)形狀示意

      改造后的夾套伴熱結(jié)構(gòu)示意圖(圖 3)
      圖 3 改造后的夾套伴熱結(jié)構(gòu)示意

      3 一尿素二氧化碳?jí)嚎s機(jī)防喘振閥

      一化肥尿素裝置二氧化碳?jí)嚎s機(jī)防喘振閥是二氧化碳?jí)嚎s機(jī)四段打回流入一段入口的防喘振調(diào)節(jié)閥,正常生產(chǎn)過(guò)程中要求此閥處于完全關(guān)閉狀態(tài)才能保證進(jìn)人尿素合成系統(tǒng)的 CO2 量。然而在壓縮機(jī)剛沖轉(zhuǎn)的過(guò)程中,由于機(jī)組系統(tǒng)的震動(dòng)和閥體自身由開(kāi)啟狀態(tài)至逐漸關(guān)閉的過(guò)程中所產(chǎn)生的震動(dòng)等原因,該閥經(jīng)常出現(xiàn)故障,調(diào)節(jié)失控、系統(tǒng)停車(chē)。造成該閥失控的主要原因有:① 原調(diào)節(jié)閥膜頭彈簧作用力不足,閥門(mén)關(guān)不到位,容易引起內(nèi)漏;② 閥桿太細(xì),稍加預(yù)緊力就容易彎曲;③ 電氣閥門(mén)定位器固定在膜頭上,由于震動(dòng)容易產(chǎn)生漂移,致使閥門(mén)關(guān)不到位。

      針對(duì)以上原因,經(jīng)過(guò)對(duì)工藝情況和該閥的安裝運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行分析,并與二化肥尿素裝置四回一防喘振閥比較,認(rèn)為與二化肥尿素裝置四回一防喘振閥同類(lèi)型的閥門(mén)能滿足要求,并選購(gòu)了 1 臺(tái)閥門(mén)進(jìn)行安裝試驗(yàn),完全克服了原調(diào)節(jié)閥存在的缺陷,保證了閥門(mén)關(guān)閉時(shí)無(wú)泄漏,又保證了壓縮機(jī)跳車(chē)時(shí)閥門(mén)能瞬時(shí)打開(kāi)、不引起壓縮機(jī)喘振。該閥自更換以來(lái) 2a 多未出現(xiàn)過(guò)任何故障,徹底解決了此閥失控的問(wèn)題。

      4 二尿素汽提塔出料閥

      二化肥尿素裝置汽提塔出料閥為雙膜頭控制閥,膜頭彈簧較長(zhǎng),彈簧支座剛性較差,易變形,再加上該閥是水平安裝,彈簧易倒俯,膜頭內(nèi)幾個(gè)彈簧常無(wú)規(guī)則地纏繞在一起,將膜片割爛,膜頭漏氣,閥門(mén)失控。為有效地解決這一問(wèn)題,將彈簧支座由普通鋼更換為剛性較好的 45# 鋼材并進(jìn)行熱處理,在彈簧支座部位加工了一支撐工件與支座焊牢,用來(lái)固定彈簧,保證了彈簧在膜頭內(nèi)水平放置的狀態(tài)不易錯(cuò)位、纏繞。

      5 其他調(diào)節(jié)閥

      近幾年在尿素裝置中還進(jìn)行了其他一些調(diào)節(jié)閥的技術(shù)改造,其中包括一化肥尿素裝置蒸汽調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)更換,解決了因閥腔內(nèi)產(chǎn)生不平衡力使閥桿旋轉(zhuǎn)易斷的問(wèn)題;一化肥尿素裝置造?刂崎y襯套的國(guó)產(chǎn)化,解決了襯套依賴進(jìn)口的問(wèn)題;一化肥尿素裝置合成塔出料閥閥桿加粗措施,解決了原來(lái)閥桿易斷的問(wèn)題。


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